刀邊腹板修理是焦?fàn)t爐門上的核心部件,起密封作用。刀邊腹板工作溫度在1000℃以上,且受交變載荷,容易產(chǎn)生疲勞斷裂,是焦?fàn)t爐門爐門框的易損件之一,其中刀邊腹板的疲勞斷裂是刀邊腹板報廢的主要原因。因此,刀邊腹板使用壽命的高低,將直接影響用戶的生產(chǎn)成本及生產(chǎn)速率的提升。改進(jìn)前,刀邊腹板與爐門本體采用M24螺栓聯(lián)接,屬于剛性聯(lián)接,工作狀態(tài)下,為使刀邊密封面與爐門框密封面壓緊,彈簧處于壓縮狀態(tài),刀邊腹板發(fā)生變形。
當(dāng)準(zhǔn)備出焦時摘下爐門,彈簧復(fù)位,使得刀邊腹板發(fā)生反向變形。這樣隨著爐門每次摘、裝操作,刀邊腹板出現(xiàn)交變變形,加之刀邊腹板處于高溫狀態(tài)下,容易造成疲勞斷裂,致使整個刀邊腹板報廢。改進(jìn)后,刀邊腹板與爐門本體浮動聯(lián)接,彈簧壓緊刀邊,使刀邊密封面與爐門框密封面壓緊,起到密封作用,同時雙頭螺柱在調(diào)整螺塞內(nèi)滑動,使腹板處于狀態(tài)。當(dāng)出焦需要摘下爐門時,彈簧復(fù)位,同時雙頭螺柱隨之下移,使刀邊腹板仍處于狀態(tài)。由于始終處于狀態(tài),沒有發(fā)生交變變形,因此,改進(jìn)后爐門刀邊腹板的使用壽命提升。
另外,焦?fàn)t生產(chǎn)時煙塵放散嚴(yán)重,特別是爐門放散。為了盡快改變這一現(xiàn)狀,曾通過增加爐門修理,增加人工堵煙等措施,取得了控制爐門煙塵放散的初步效果,但還是不能從根本上解決問題,裝煤后的爐門煙塵放散需要投入大量人工調(diào)煙,治標(biāo)不治本的方法使焦?fàn)t清潔生產(chǎn)始終處于被動的局面。本文通過分析原焦?fàn)t爐門存在的設(shè)計弊端,闡述了爐門密封結(jié)構(gòu)的改造方案。原爐門設(shè)計為整體鋼性鑄造件,不具備可調(diào)性能,Z型整體軋制不銹鋼刀邊的負(fù)公差(-4.6mm)熱裝于爐門體,固定于爐門體的爐門夾板,按壓力軸的可調(diào)余量進(jìn)行定位。焦?fàn)t在長期的生產(chǎn)過程中,爐框會發(fā)生不同程度的曲度變形。